五、料斗脫落
進料過多,造成物料在機座內堆積,料斗運行不暢,此時應立即停機,抽出底座下的插板,排出機座內的積存物;進料口位置太低,應將進料口位置調至底輪中心線以上,防止料斗脫落。
料斗材質不好,強度有限,料斗是提升機的承載部件,對它的材料有著較高的要求,安裝時應盡量選配強度好的材料。一般料斗用普通鋼板或鍍鋅板材焊接或沖壓而成,其邊緣采用折邊或卷入鉛絲以增強料斗的強度;開機時沒有清除機座內的積存物,在生產中,經常會遇到突然停電或其它原因而停機現象,若再開機時,易引起料斗受沖擊太大而斷裂脫落。
六、蘭州提升機機座堵塞
進料不均勻,忽多忽少,嚴格控制進料量,空載開車,逐漸打開進料閘門,由機座的玻璃窗孔觀察物料上升狀態,物料面達到底鏈輪的水平軸線時,進料閘門不能再增大;回料太大,使提升的物料不能全部進入卸料管而返回機座,這樣機座中物料增多造成堵塞。解決的辦法是減少回料;因停電或其它故障突然停車時,提升分支與回行分支質量不等,使提升機產生倒轉,料斗內物料倒入機座,再開車時則發生機座堵塞。解決這一問題的辦法是在提升機頭輪主軸的一側安裝止逆器,防止提升機倒轉。
膠帶打滑,減少了提升機的提升量,使機座內物料增多形成堵塞。解決的辦法是增大張緊力,防止膠帶打滑;大塊異物進入機座造成堵塞,因此提升機進料口處應安裝鐵絲網,以防事故發生。
七、提升段撤料
原因:膠帶的張力不夠,料斗因自身重而扭轉,形成撤料;膠帶運行跑偏,料斗與機筒碰形成撒料;自身有振動現象,比如旋轉輪的慣性振動,膠帶接頭不平整等,機器周圍是否有產生強烈振動的機械,如振動篩、鼓風機、內燃機等,振動將使物料的堆積高度降低,使之裝滿的料斗形成撒料。
八、粉塵爆炸
解決的辦法是增加出氣孔,即在提升機頭部卸料管的上方開設出氣孔,出氣管直接通向大氣,降低機頭內粉塵濃度,使其不能產生粉爆。
九、產量達不到設計要求
原因:物料粘接在料斗及溜子上,根據粘接程度,定期清除物料;排料口溜子過小或溜子角度不適合,修正排料溜子;蘭州提升機的前部機械設備容量不足,引起物料投人量少,以致提升機達不到設計能力,需設法提高前部機械設備的生產能力;提升機后部機械設備能力小,排料溜子堵塞,提高后部機械設備的生產能力。
提升速度慢,需改變傳動輪的轉速比;物料未能較大限度地裝滿料斗;提升段撤料,造成提升機產量達不到設計要求;物料計量方法不當,或計量錯誤,檢查計量器,核對物料比重,重新修正計算方法。
料斗回料,即料斗拋出的物料不能全部進入卸料管而是部分返回機座的現象,回流是大多數提升機產量不高的原因。檢查回流的方法是將耳朵貼在提升機的機筒上,聽筒內有無像落雨的聲音,據聲音的大小、稠密狀態判斷回流的程度,這種方法對鐵殼提升機尤為有效。
十、漏灰
原因:機殼全長法蘭處密封墊損傷或漏墊,更換新墊,涂密封膠,重新擰緊法蘭螺栓;物料從機頭、機座各縫隙處泄出,增加密封墊或涂密封膠;投入物料的高差過大,增加了投料壓力,需改變物料投入方法,增加進料的緩沖裝置。
十一、蘭州提升機電動機底座振動
原因:電動機本身旋轉不良,卸下轉子檢查靜平衡;減速機與電動機安裝精度差,對于超過規范要求,進行重新調整;電動機底座安裝精度不夠,水平度超過規范要求,進行重新調整;頭輪和尾輪安裝有誤差,需重新調整;頭輪和尾輪松緊度不適當,應再調整。
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